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磁性翻板液位計(jì)曲軸軸瓦失效原因分析及對(duì)策往復(fù)式磁性翻板液位計(jì)曲軸軸瓦是雷達(dá)液位計(jì)重要組成部分,曲軸軸瓦失效 , 嚴(yán)重影響 運(yùn)磁性翻板液位計(jì)行。分析了軸瓦失效的原因,以減少維修次數(shù),保證磁性翻板液位計(jì)安全、平穩(wěn)及長(zhǎng)周期運(yùn)行。 抽氣磁性翻板液位計(jì)碳三裝置進(jìn)行瓦斯氣回收生產(chǎn)的重要技術(shù)設(shè)備,抽氣磁性翻板液位計(jì)的生產(chǎn)運(yùn)行可有效回收全廠低壓瓦斯至干氣管網(wǎng),提升瓦斯綜合利用率,自2018年碳三裝置完成“三年一修”工作后,抽氣雷達(dá)液位計(jì)因曲軸軸瓦失效,先后進(jìn)行3次維修,嚴(yán)重影響碳三裝置的正常生產(chǎn)運(yùn)行,為此該設(shè)備在日常運(yùn)維中屬關(guān)鍵重點(diǎn)監(jiān)控設(shè)備。由于低壓瓦斯具有易燃、易爆、易中毒的特點(diǎn),抽氣磁性翻板液位計(jì)一旦發(fā)生設(shè)備故障問題,極易發(fā)生裝置停產(chǎn)、火災(zāi)爆炸,乃至人身傷亡等重大事故,因此抽氣雷達(dá)液位計(jì)的運(yùn)行狀況,直接影響碳三裝置的安全、平穩(wěn)及長(zhǎng)周期運(yùn)行。 1 設(shè)備簡(jiǎn)介 1.2 軸瓦 1.3 碳三抽氣磁性翻板液位計(jì)現(xiàn)狀 2 軸瓦早期失效原因分析 停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)軸伸端軸瓦上瓦瓦口側(cè)面出現(xiàn)磨損堆積痕跡,軸瓦烏金局部脫落,將磨損堆積部位進(jìn)行刮削修復(fù)后回裝。低壓瓦斯管網(wǎng)瓦斯氣存在帶液的情況(見表1),由于液體不可壓縮,受到壓縮后會(huì)對(duì)氣缸內(nèi)的活塞產(chǎn)生沖擊(見圖1),使得連桿、曲軸聯(lián)動(dòng)受到?jīng)_擊后使曲軸與軸瓦產(chǎn)生接觸磨損或破壞油膜發(fā)生磨損,損壞軸瓦(見圖2)。
2.2 低壓瓦斯壓力波動(dòng)大 3 結(jié)束語(yǔ) 1)低壓瓦斯緩沖罐入口控制蝶閥增設(shè)壓力控制邏輯,增加蝶閥調(diào)控靈敏度,蝶閥開度隨管網(wǎng)壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),降低磁性翻板液位計(jì)因瓦斯壓力波動(dòng)造成瞬時(shí)沖擊 ; 2)低壓瓦斯緩沖罐內(nèi)加裝填料環(huán),增加瓦斯氣體緩沖凝結(jié)接觸面積,提高液相凝結(jié)效率,提高磁性翻板液位計(jì)入口前脫液效率,防止因瓦斯帶液對(duì)氣缸乃至曲軸造成的沖擊 ; 3)與磁性翻板液位計(jì)設(shè)計(jì)建造單位取得聯(lián)系,經(jīng)設(shè)計(jì)單位詳細(xì)核算后對(duì)抽氣機(jī)曲軸潤(rùn)滑供油方式進(jìn)行變更,由非軸伸端向軸伸端的串聯(lián)供油方式變?yōu)榉禽S伸端與軸伸端同時(shí)供油的并聯(lián)方式 ; 4)適時(shí)考慮對(duì)抽氣磁性翻板液位計(jì)進(jìn)行電機(jī)整體更換,提高電機(jī)功率,將現(xiàn)有不平衡的加載模式變更為初始設(shè)計(jì)的平衡型加載方式,徹底解決由于負(fù)荷加載形式造成的曲軸偏斜問題,延長(zhǎng)磁性翻板液位計(jì)使用壽命和高效率的運(yùn)行。 |