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2020年對重油催化耐磨熱電偶的新應(yīng)用技巧提升管耐磨熱電偶短期使用就被磨穿泄漏, 熱電偶被迫強行切斷, 不能使用, 這曾是困擾重油催化裂化提升管溫度測 量的一大難題。 洛陽石油化工總廠經(jīng)過5 年多的不斷探索與改進, 較好地解決了此難題, 所研制使用的特耐磨熱電偶已經(jīng)獲得 了國家“實用新型”專利。 1 問題的由來 該廠自 1984 年開工以來, 催化提升管耐磨熱 電偶短期使用就發(fā)生磨穿泄漏, 這曾是困擾該廠長 周期安全生產(chǎn)的大難題。近 5 年來, 經(jīng)過該廠不斷 地探索、研制與改進, 突破了“長周期耐磨”和“隔 漏”兩大難關(guān), 解決了提升管耐磨熱電偶長周期安 全運行的難題。本文介紹了該廠生產(chǎn)開工以來提 升管耐磨熱電偶的使用情況, 以及研制改進過程與 使用效果 。 2 提升管耐磨熱電偶的使用概況及其改進 2.2 提升管耐磨熱電偶的探索與改進 2) 研制與試用階段( 1994 ~ 1996) 。隨著國內(nèi) 外重油催化裂化工藝的改進, 對提升管耐磨熱電偶的長周期可靠運行提出了更高的要求, 國內(nèi)各大熱 電偶生產(chǎn)廠家也都相繼推出了各自的耐磨熱電偶, 但實際應(yīng)用卻沒有達到預(yù)期效果。該廠結(jié)合生產(chǎn) 實際, 1994 年與一特殊硬質(zhì)合金廠合作, 研制開發(fā)了“新型全碳化鎢特耐磨熱電偶頭”, 耐磨耐溫性能 極佳, 外觀為黑色。經(jīng)過現(xiàn)場裝配試制出“快速切 斷型特耐磨熱電偶”。試用后該熱電偶沒有發(fā)生磨 損泄漏, 拆下檢查并經(jīng)專家鑒定, 使用壽命可達 2 ~ 3 年, 完全可以滿足重油催化裂化裝置長周期安 全運行的要求。目前, 這種特耐磨熱電偶已獲得國 家“實用新型”專利( 專利號為 ZL9522118.5) 。 3) 推廣應(yīng)用階段( 1996.4 ~ 1998.4) 。提升管上 先后使用了 4 支和 6 支特耐磨熱電偶, 結(jié)果表明, 總體效果已達到了長周期安全運行的要求。 4) 改進與提高階段。 1999 年 4 月催化裂化裝 置小修期間, 對提升管耐磨熱電偶進行了檢修, 換 上了 5 支改進型的“隔漏特耐磨熱電偶”( 見圖 2 所 示) , 解決了泄漏問題 。前期的特耐磨熱電偶使用 了原來的防漏技術(shù), 在耐磨熱電偶發(fā)生磨穿泄漏后 人為將其“旋塞切斷閥”強行關(guān)閉, 切斷熱電偶絲, 堵住泄漏通道, 由于“旋塞切斷閥”是應(yīng)急切斷型, 密封效果不好, 為防止?jié)B油起火, 還必須事后包盒 子, 做進一步安全防護處理。而“改進型隔漏特耐 磨熱電偶”采用了“鎧裝卡套隔漏”技術(shù), 從原來的 “治漏”轉(zhuǎn)化到了“預(yù)防”與“隔漏”, 隔漏壓力可達 1 MPa, 使外泄現(xiàn)象永遠不會發(fā)生 。 2009年 6 月提升管上所用的 5 支“改進型隔漏 特耐磨熱電偶”至今使用情況良好 。 3 結(jié)束語 |