|
新聞詳情
淺析如何降低金屬管轉(zhuǎn)子流量計在水罐中凝結(jié)摘 要:近幾年,凈化廠5套金屬管轉(zhuǎn)子流量計凝結(jié)水罐在運行過程中液位長期高于 90%,超出凈化廠參數(shù)標準20%-80% 控制范圍要求,探索導致200萬金屬管轉(zhuǎn)子流量計凝結(jié)水罐長期處于高液狀態(tài)的原因,如何解決并制定相應改進措施,上海自動化儀表將凝結(jié)水液位控制在20%-80%,并長期保持在正常液位,保證金屬管轉(zhuǎn)子流量計及下游水熱系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行。文章從現(xiàn)場實際運行入手,提出合理的解決思路,徹底解決金屬管轉(zhuǎn)子流量計凝結(jié)水罐超控制運行。 1 目前運行現(xiàn)狀 凈化廠5套裝置的凝結(jié)水罐液位從2016年11月—2017年 3月進行調(diào)查,統(tǒng)計并了計算五套裝置凝結(jié)水罐液位的平均值。 從2016年11月—2017年3月凝結(jié)水罐液位統(tǒng)計表可以看出之前的凝結(jié)水罐液位基本在90%以上,而凝結(jié)水罐液位的正常范圍應控制在20%~80%。小組成員隨機查詢了兩個由上可以看出,5套金屬管轉(zhuǎn)子流量計凝結(jié)水回水罐液位在90%以上的頻率相差不大,所以并非某一套金屬管轉(zhuǎn)子流量計影響至金屬管轉(zhuǎn)子流量計凝結(jié)水罐液位低。 從以上實際情況和分析可以看出,凝結(jié)水回水不暢是200萬裝置凝結(jié)水罐偏高的癥結(jié)所在,只要解決這個問題,200萬裝置凝結(jié)水罐液位偏高的問題就能得到很好的控制。 2 對現(xiàn)狀進行分析 2.1 凝結(jié)水回水壓力不足 目前,冬季200萬金屬管轉(zhuǎn)子流量計凝結(jié)水罐液位調(diào)節(jié)閥LV-1108閥后壓力為0.18~0.20MPa,而回水器壓力則在0.15~0.20MPa,上下游回水壓差在0~0.05MPa間很小,回水推動力不足。而在夏季期間,金屬管轉(zhuǎn)子流量計區(qū)凝結(jié)水罐液位調(diào)節(jié)閥LV-1108閥后壓力為0.18~0.22MPa,而回水器壓力則在0.09~0.12MPa,回水壓差在0.06~013MPa,回水推動力大,凝結(jié)水罐液位正常。通過夏季和冬季蒸汽和凝結(jié)水管線運行的壓力對比可知,凝結(jié)水回水壓力不夠是導致凝結(jié)水回水不暢的重要原因。 2.2 冬季凝結(jié)水回水總管流量增加,回水壓降增大和夏季運行相比,我廠冬季運行期間,裝置區(qū)伴熱回水與生產(chǎn)蒸汽凝結(jié)水回水一起同時匯入凝結(jié)水回水總管,凝結(jié)水回水管線流量明顯增加,為計算凝結(jié)水回水流量增加對凝結(jié)水回水壓降的影響,需計算出伴熱凝結(jié)水回水流量。由于我廠凝結(jié)水回水管線無流量計量裝置,無法直接顯示凝結(jié)水回水量,故采用間接方法來計算凝結(jié)水回水量。非常好凈化廠1#鍋爐房共有五臺WNS-10-1.25Q型鍋爐,主要負責為5套200萬裝置、甲醇回收裝置提供生產(chǎn)蒸汽和伴熱蒸汽,故可通過計算鍋爐上水總量減去連、定排水量及生產(chǎn)蒸汽用量可粗略地得出伴熱蒸汽用量。即伴熱回水量=鍋爐上水量-生產(chǎn)蒸汽量-鍋爐連、定排水量(各裝置生產(chǎn)蒸汽損失量少,可忽略)。 凝結(jié)水回水總管中,增加的伴熱回水量=(180+160+120)*87%-(31+31+25+25)-50-24*3(噸/天)=159(噸/天),而回水總管流量=(180+160+120)*87%-24*3=327(噸/天)。 根據(jù)管徑中Q=u*A,假定管內(nèi)流體均為滿管流動,故流量增加,流速也增加。由于伴熱回水管線與生產(chǎn)蒸汽凝結(jié)回水為匯合管路關(guān)系,故壓力不變。 根據(jù)范寧公式ΔP=λL2ρu2/2d,圓形直管內(nèi)阻力損失與u2成正 比 。 查 得 120℃ 飽 和 凝 結(jié) 水 ρ =943kg /m3,μ=0.237cp=0.000237Pa. s;管內(nèi)徑 d=200mm,管長為 L=500m,流速 u=Q/A=1.2m/s。 所以雷諾數(shù) Re=duρ/μ=0.2*1.2*943/0.000237=9.55*105,流型為湍流。 查 取 鋼 管 的 絕 對 粗 糙 度 ε =0.25mm, 則 ε/d=0.25 / 200=0.00125,查得摩擦系數(shù) λ=0.025,將以上有關(guān)數(shù)據(jù)帶入式 ΔP=λL2ρu2 / 2d。則直管阻力損失 ΔP1=0.025*500*1.2*1.2*943(/ 2* 0.2)=42435Pa≈0.042MPa。 凝結(jié)水回水總管路中有9個90°彎頭,1個標準三通,則局部阻力損失 ΔP2=ξρu2 / 2=(1.3*9+1.5)*943*1.2*1.2/=17924Pa≈ 0.018MPa。 故整個回水管線壓降ΔP=ΔP1+ΔP2=0.042+0.018=0.06MPa,同理可計算夏季時凝結(jié)水回水總管壓降ΔP=0.03MPa。 3 解決措施 (1)依次對1~5#裝置區(qū)疏水閥進行了逐一排查,凝結(jié)水所發(fā)出的聲音較低,類似于“波浪聲”,而蒸汽泄露發(fā)出的聲音音調(diào)高,聲音輕,類似于哨聲,通過聲音測試法查找出1~5#裝置區(qū)有故障的疏水閥33個,疏水閥故障易造成凝結(jié)水管線里拌入蒸汽,不但影響凝結(jié)水正常傳輸,且易產(chǎn)生水擊,造成管線損傷。立即對這33個疏水閥進行了更換。 (2)從1~5#裝置區(qū)過來的凝結(jié)水溫度原本較高,而凝結(jié)水出口管線及凝結(jié)水回水器包裹保溫,也是造成凝結(jié)水出口壓力過高的主要原因。小組成員利用拆除凝結(jié)水管線部分保溫及拆除凝結(jié)水回水器閃蒸罐保溫的方法,降低凝結(jié)水出口溫度,從而降低凝結(jié)水壓力。 (3)我廠原來使用蒸汽伴熱對管線、儀表進行冬季保溫,防止管線凍堵,而蒸汽伴熱管線與生產(chǎn)蒸汽同匯入凝結(jié)水總管,總管內(nèi)液體量增加,液體的流速降低。近年來我廠逐漸使用電伴熱代替蒸汽伴熱,蒸汽伴熱使用量減少,凝結(jié)水管線內(nèi)液體量減少,液體流速較往年增加,凝結(jié)水管線內(nèi)液體阻力減小。 4 結(jié)語 綜上所述,要想降低金屬管轉(zhuǎn)子流量計凝結(jié)水罐液位需要從裝置區(qū)進行排查,上海自動化儀表做好設(shè)備裝置的優(yōu)化,根據(jù)做好日常設(shè)備的維護保養(yǎng)工作,設(shè)備裝置區(qū)能夠良好的進行運行,非常終達到降低金屬管轉(zhuǎn)子流量計凝結(jié)水罐液位的效果,提高設(shè)備的運行溫度。 |