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新聞詳情
液位計在高效分離器油室出口含水率偏高問題中的分析與改造處理上海自動化儀表某試采平臺自投產(chǎn)以來,高效分離器的油相出口含水率長期偏高,不但增加了下游電脫水器等設(shè)備的處理壓力,而且增加了現(xiàn)場操作人員的工作量及設(shè)備日常操作的風(fēng)險性。初期曾經(jīng)不斷提高化學(xué)藥劑的使用量,但高效分離器油室出口含水率依然偏高。平臺生產(chǎn)人員通過現(xiàn)場使用情況調(diào)查及數(shù)據(jù)收集,分析油水界面的影響、介質(zhì)溫度的影響、電場強度的影響、設(shè)備腐蝕穿孔的影響、化學(xué)藥劑注入濃度的影響,非常終采取液位計改造、優(yōu)化藥劑注入點兩項措施,有效降低了高效分離器油室出口含水率,實現(xiàn)了工藝流程穩(wěn)定、安全、高效。 引言 某海上試采平臺具有試采、修井、油氣處理、原油儲存外輸?shù)榷囗椆δ?,由于其本身結(jié)構(gòu)小、流程較短,隨著油井產(chǎn)能測試作業(yè)的需要,油井產(chǎn)液量波動較大,處理系統(tǒng)的負(fù)荷變化較大,處理相對困難,使化學(xué)藥劑的用量不斷提高,盡管如此,高效分離器油室出口含水率依然偏高。高效三相分離器在原油系統(tǒng)中是極為重要的環(huán)節(jié),是油氣水分離的主要裝置,由于加大了下游電脫水器等設(shè)備的處理壓力,造成了電力資源等的浪費,并增加了現(xiàn)場操作人員的工作量及設(shè)備日常操作的風(fēng)險性。為達(dá)到設(shè)備管理操作要求,必須確定影響高效分離器油室出口含水率的主要原因,針對原因提出具體解決措施,并進(jìn)行現(xiàn)場驗證。 1現(xiàn)狀調(diào)查 1.1高效分離器工作原理 本平臺高效分離器為臥式油、水、氣三相分離器,分為沉降加熱室、電極室和原油緩存室共3個腔室。罝來液從油氣入口直接進(jìn)入該裝,在分氣包(旋風(fēng)分離器)進(jìn)行氣液分離,分出的氣體通過分氣管進(jìn)入裝,經(jīng)捕霧器二次捕霧后輸出。含水油從分氣包進(jìn)入到沉降加熱段進(jìn)行沉降脫水,沉降后的含水油通過換熱盤管加熱后經(jīng)過堰板進(jìn)入電脫水段,再經(jīng)過變頻脈沖脫水電場水,進(jìn)一步降低油中含水率,低含水油通過堰板進(jìn)入油緩沖段,經(jīng)緩沖后從油出口排出,輸至脫水泵。采用堰板式溢油法可沉降加熱段及電脫水段在運行中液位保持恒定,不受來液及出液波動的影響。沉降加熱段和電脫水段脫出的污水分別由各段的水出口排出,進(jìn)入污水艙,由各段油水界面儀和調(diào)節(jié)閥聯(lián)動,實現(xiàn)油水界面的調(diào)節(jié),使油水界面保持穩(wěn)定。罝油井伴生 氣經(jīng)該裝處理后從氣出口排出,進(jìn)入火炬放空總管。高效分離器的液相上部均有互通的氣相空間,為油氣分離提供了足夠的氣相空間。 1.2現(xiàn)場使用情況 2017年5月至2017年7月在某油田臨時生產(chǎn)期間,上游來液經(jīng)過WHPD平臺預(yù)處理,運行中存在間斷性明水的情況,在該條件下,高效分離器油室出口含水率波動明顯,下游電脫水器運行電流亦隨之波動,使電脫水器運行負(fù)荷增大。2017年10月至2018年4月在另一油田試采作業(yè)期間,因井下作業(yè)較多,油井產(chǎn)出液成分變化較大,高效分離器油室出口含水率也出現(xiàn)明顯波動。 2現(xiàn)場問題分析及處理措施 2.1油水界面的影響 根據(jù)油田采出油品的特性不同,對油水指標(biāo)要求也不同,處理液量不同,因此要及時分析、調(diào)整合理的油水界面。在三相分離器運行中,合理的油水界面是高效發(fā)揮三相分離作用的必要條件。 現(xiàn)場對罐體各附屬管線及閥門進(jìn)行檢查,確認(rèn)管線無堵塞,調(diào)節(jié)閥動作靈敏,壓力/溫度參數(shù)正常。但是罐體液位計出現(xiàn)異常,顯示不準(zhǔn),導(dǎo)致中控不能準(zhǔn)確判斷該分離器的真實液位,進(jìn)而影響調(diào)節(jié)閥正常調(diào)節(jié)控制液位,造成原油中含水升高。油水界面高度LI-2005由LT-2005射頻導(dǎo)納液位變送器回饋。該試采平臺的運營模式?jīng)Q定了它將會服務(wù)于不同的油田,而由于每個油田的油品性質(zhì)不同,及時對LT-2005進(jìn)行標(biāo)定是得到準(zhǔn)確油水界面的前提。為了便于用單一介質(zhì)進(jìn)行標(biāo)定,避免乳化液影響,利用U型管的原理,在高效分離器的液位計底部穿入一根呈豎直狀的1in(25.4mm)硬管,通過此硬管將罐內(nèi)上部的油引入液位計,有效提高了標(biāo)定的精準(zhǔn)性。改造后在各工況參數(shù)不變的情況下,現(xiàn)場化驗員加密取樣化驗油室出口含水率并記錄,含水率明顯降低。 2.2介質(zhì)溫度的影響 高效分離器加熱室加熱盤管可能結(jié)垢嚴(yán)重,導(dǎo)致加熱效果差,造成原油脫水效果差,油室出口含水率升高?,F(xiàn)場調(diào)查,高效分離器設(shè)有溫度控制設(shè)備,根據(jù)設(shè)定溫度和實時溫度,通過調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)熱介質(zhì)油流量實現(xiàn)溫度的自動控制,在生產(chǎn)期間溫度控制無異常,高效分離器內(nèi)部液體溫度達(dá)到設(shè)定值,證明加熱效果良好。在停產(chǎn)期間,對高效分離器進(jìn)行開罐檢修,發(fā)現(xiàn)加熱盤管結(jié)垢并不嚴(yán)重,不影響加熱效果。 2.3電場強度的影響 高效分離器變壓器供電不穩(wěn)定,電壓、頻率等波動將會造成脫水效果波動、油室出口含水率波動?,F(xiàn)場調(diào)查,高效分離器變壓器在平臺MCC設(shè)有專用控制柜,可實現(xiàn)電壓、頻率的調(diào)整與監(jiān)測,瞬時電流值可直接讀取。在生產(chǎn)期間,巡檢發(fā)現(xiàn)變壓器運行穩(wěn)定,在油室出口含水率出現(xiàn)波動時,變壓器運行仍然處于正常狀態(tài),未見異常。 2.4設(shè)備腐蝕穿孔影響 高效分離器內(nèi)部附件損壞(如堰板腐蝕、穿孔等),可能造成分離后的油水互竄,出口原油含水率升高?,F(xiàn)場調(diào)查,該平臺建成投產(chǎn)時間較短,平臺設(shè)備均屬于經(jīng)過檢驗合格的新設(shè)備,高效分離器內(nèi)部加裝防腐鋅塊,有效降低設(shè)備的腐蝕速率,并且在停產(chǎn)期間對其開罐檢修,對防腐鋅塊進(jìn)行更換,對內(nèi)部附件進(jìn)行清潔、檢查,各內(nèi)部附件未見明顯腐蝕,均處于良好狀態(tài)。 2.5破乳劑注入濃度的影響 根據(jù)藥劑作用機理,藥劑濃度過高或過低,都不利于藥劑與原油充分進(jìn)行反應(yīng),只有當(dāng)藥劑濃度非常佳時效果較好。但是在現(xiàn)場實際工況,工藝流程來液量存在波動以及流體性質(zhì)不穩(wěn)定的現(xiàn)象,在藥劑加入之后,沒有足夠的作用促進(jìn)脫水,破乳效果不夠理想,一直存在乳化層,所以通過精細(xì)化管理,針對實際流體性質(zhì),考慮篩選破乳劑非常佳加入濃度,來達(dá)到促進(jìn)脫水效果的目的。 根據(jù)藥劑濃度調(diào)整試驗結(jié)果,之前做的短期實驗的結(jié)果破乳劑濃度為18g/L時效果非常佳。2018年2月5日開始進(jìn)行現(xiàn)場原油系統(tǒng)處理流程劑濃度調(diào)整長期試驗,在此期間現(xiàn)場操作人員密切關(guān)注藥劑泵沖程及下藥量的情況,并對藥劑注入點進(jìn)行改造。根據(jù)藥劑注入點優(yōu)化實驗結(jié)果及查閱高效分離器完工資料,影響高效分離器脫水性能的因素中第4條為化學(xué)藥劑:一般來說化學(xué)藥劑對旋流器的分離沒有直接的關(guān)系,但可以采用在旋流器的上游通過添加藥劑來增大油滴粒徑或消除乳化,提高旋流器的分離效果(其他因素如油滴粒徑、顆粒、自由溶解氣等因素均不可控)。據(jù)此,在高效分離器入口處旋風(fēng)分離器前增加破乳劑注入點。 3效果評價 通過對策的有效實施,在確保原油處理系統(tǒng)穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)的前提下,高效分離器油室脫水效果有了明顯的改善,高校分離器油室出口含水率由非常初的3.5%降至0.5%以下,降低了下游設(shè)備電脫水器的處理壓力,進(jìn)一步減少了人工時。同時由于優(yōu)化破乳劑注入點,破乳劑每日加藥濃度由28mg/L調(diào)整為18mg/L后,既減少了現(xiàn)場加藥頻率,又減少了藥劑的消耗量,表明以上對策的實施是行之有效的。 通過以上分析得出,液位計讀數(shù)不準(zhǔn)確、破乳劑加藥濃度不合適,二者是影響該試采平臺高效分離器油室出口含水率偏高的主要原因。而往往在實際生產(chǎn)中,影響高效分離器油室出口含水率的因素有很多種,在實際運營管理中,上海自動化儀表可參考以上分析及采取的措施,進(jìn)行逐條核對,找出問題的結(jié)癥所在,以合理的措施完成處理。 |