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新聞詳情
乳化液集中配比供液站的工藝方案與系統(tǒng)組成詳談因井下水質(zhì)差,人工配比出來(lái)的乳化液精度低,影響液壓設(shè)備性能,上海自動(dòng)化儀表有限公司通過(guò)在井下安裝水處理與變頻條件下乳化液自動(dòng)配比一體化裝置,建設(shè)乳化液集中供液站,將配比好的乳化液輸送到各個(gè)工作面,有效地保護(hù)了綜采支架各元件,提高了其使用壽命。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了地面調(diào)度室遠(yuǎn)程控制,已在新陽(yáng)能源井下穩(wěn)定運(yùn)行,取得了良好效果。
乳化液是煤礦液壓設(shè)備的傳動(dòng)介質(zhì),在液壓系統(tǒng)中起血液作用,乳化液濃度過(guò)高或過(guò)低都不利于設(shè)備性能的發(fā)揮。山東新陽(yáng)能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱新陽(yáng)能源)井下水質(zhì)較差,具有較強(qiáng)堿性,配比出來(lái)的乳化液對(duì)綜采支架元件腐蝕較大,支架經(jīng)常出現(xiàn)串漏液現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了安全生產(chǎn)。為此,新陽(yáng)能源結(jié)合工作面需液要求,建設(shè)了乳化液集中配比供液站。該系統(tǒng)應(yīng)用反滲透膜水處理技術(shù)設(shè)計(jì)了井下水處理裝置,研制了變頻條件下的乳化液自動(dòng)配比裝置,配比出的乳化液濃度符合要求,保證綜采支架的正常使用。
1 工藝方案 乳化液集中配比供液站主要由預(yù)處理系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、乳化液自動(dòng)配比系統(tǒng)、乳化液輸送系統(tǒng)、遠(yuǎn)程集中控制系統(tǒng)等組成,見圖 1。各系統(tǒng)由相應(yīng)的設(shè)備或裝置組成,見圖 2。
該系統(tǒng)中,礦井水(以下統(tǒng)稱原水)通過(guò)處理后成為符合要求的純凈水。乳化油經(jīng)投加裝置與純凈水配比成為符合要求的乳化液,并進(jìn)入乳化液箱,由離心泵打壓至采區(qū)泵站水箱,供各個(gè)工作面使用。 設(shè)備安裝示意圖 2 乳化液集中配比供液站組成 2.1 預(yù)處理系統(tǒng) 預(yù)處理系統(tǒng)由原水箱、原水泵、錳砂過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器等組成,它的作用是去除原水中粒度大于 20 μm 的機(jī)械雜質(zhì)以及經(jīng)過(guò)絮凝的小分子有機(jī)物和部分的膠體,使出水濁度≤ 5mg/L。
2.1.1 原水箱 原水箱是一個(gè)容積為 15m 3 的水箱,水箱采用304 不銹鋼拼接而成,水箱內(nèi)安裝了電磁閥自動(dòng)補(bǔ)水裝置,當(dāng)水箱內(nèi)低水位時(shí)自動(dòng)補(bǔ)水。原水采用老空水,老空水經(jīng)過(guò)采空區(qū)層層凈化,水質(zhì)較好,一方面減少了礦井排水費(fèi)用,另一方面也提高了原水水質(zhì)。
2.1.2 原水泵 原水泵是不銹鋼立式多級(jí)離心泵,流量為 20m 3 /h,揚(yáng)程 47m,所配電機(jī)功率為 5.5kW。原水泵的作用是為預(yù)處理系統(tǒng)提供壓力 0.4 MPa 左右原水。
2.1.3 錳砂過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器 錳砂過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器(統(tǒng)稱粗過(guò)濾裝置)是粗濾的主體。材質(zhì)是玻璃鋼,其內(nèi)壁采取了防腐襯膠處理,下部采用濾帽方式布水。共設(shè)置 2 臺(tái)錳砂過(guò)濾器、2 臺(tái)活性炭過(guò)濾器。
錳砂、活性炭過(guò)濾器尺寸為Φ1000×1850mm,可承受壓力≤ 0.6 MPa。錳砂過(guò)濾器中裝有不同規(guī)格的各種顆粒型錳砂,以去除水質(zhì)中各種顆粒型等比較大的懸浮物,從而降低后續(xù)設(shè)備的運(yùn)行負(fù)荷?;钚蕴窟^(guò)濾器內(nèi)裝有果殼類活性炭,其主要目的是除去水質(zhì)中的色度、異味等。4 臺(tái)過(guò)濾器內(nèi)部濾料總填裝高度為 1m,每臺(tái)過(guò)濾器ding端裝有手動(dòng)控制閥,可進(jìn)行反洗。
2.2 反滲透系統(tǒng) 反滲透系統(tǒng)是整個(gè)水處理裝置的核心部分,它由精密過(guò)濾器、高壓泵、反滲透膜及膜殼、阻垢劑投加裝置、閥組及流量計(jì)組成。
2.2.1 精密過(guò)濾器 精密過(guò)濾器被安裝在反滲透系統(tǒng)的框架上,它是由不銹鋼壓力容器、15 支聚丙烯噴熔濾芯(長(zhǎng)1016m,過(guò)濾精度 5μm)、排污閥和排氣閥組成。該壓力容器尺寸為 Φ2325×1000 mm,其承受壓力≤ 0.6 MPa。
精密過(guò)濾器的主要作用是濾除掉水中所含的直徑大于 5μm 的細(xì)微雜質(zhì),以進(jìn)一步確保反滲透系統(tǒng)的運(yùn)行安全。
2.2.2 高壓泵 高壓泵是不銹鋼立式多級(jí)離心泵,流量為20m 3 /h,揚(yáng)程 142 m,所配電機(jī)功率為 15 kW。高壓泵的作用是為反滲透系統(tǒng)提供壓力 1.5MPa左右原水。
2.2.3 阻垢劑投加裝置 阻垢劑投加裝置由投加泵及阻垢劑箱組成。主要作用是向凈化的水中投加阻垢劑,以防止這些鈣、鎂離子生成的難溶性的鹽在反滲透系統(tǒng)中膜表面上沉淀結(jié)垢,從而影響膜的使用壽命。
2.2.4 反滲透膜及膜殼 反滲透膜規(guī)格為 CPA3-8040,共 9 支。膜殼采用的是玻璃鋼壓力容器,其承受壓力為 2.5 MPa,接口為側(cè)聯(lián)式卡套聯(lián)接,數(shù)量為 3 支,每支這樣的膜殼共裝有上述反滲透膜 3 支。
反滲透膜及膜殼組成的單元被稱為膜組件,本凈化水裝置共使用了 3 個(gè)這樣的膜組件,它們呈豎式排列。兩段的凈水從每只膜殼一端的中心孔排出,共同匯集在一起向純水箱輸送,流量為 10m 3 /h。
2.2.5 閥組及流量計(jì) 閥組由高壓泵進(jìn)水球閥、高壓泵出水節(jié)流閥、濃縮水節(jié)流球閥等組成,安裝在相應(yīng)管路上。流量計(jì)由凈水流量計(jì)、濃縮水流量計(jì)等組成,安裝在相應(yīng)管路上。本系統(tǒng)的產(chǎn)水量是由“濃縮水節(jié)流閥”來(lái)調(diào)定的。
2.2.6 純水箱 純水箱是一個(gè)容積為 15m 3 的水箱,水箱采用304 不銹鋼拼接而成。該水箱作用是儲(chǔ)存凈化水,為后續(xù)乳化液配比提供水源。
2.3 乳化液自動(dòng)配比系統(tǒng) 乳化液自動(dòng)配比系統(tǒng)由乳化液油箱、計(jì)量泵、流量計(jì)、乳化液箱等組成,它能自動(dòng)配比出符合濃度要求的乳化液。
2.3.1 乳化液油箱 乳化液油箱是一個(gè)容積為 3m 3 油箱,油箱采用304不銹鋼拼接而成。該油箱的作用是儲(chǔ)存乳化油,為后續(xù)乳化液配比提供乳化油。
2.3.2 計(jì)量泵 該計(jì)量泵為變頻式計(jì)量泵,流量 1000 L/min,電壓 380 V,功率 0.75 kW。計(jì)量泵的作用是將乳化油油箱中的乳化油投加入系統(tǒng)中,以實(shí)現(xiàn)乳化液的配比。
2.3.3 流量計(jì) 在水和乳化油管路中都裝有流量計(jì),來(lái)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水和油的流量狀態(tài)。通過(guò) PLC 的計(jì)算,準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)配比出來(lái)的乳化液濃度保持在設(shè)定的范圍之內(nèi)。
2.3.4 乳化液箱 乳化液箱是一個(gè)容積為 15m 3 液箱,液箱材質(zhì)采用 304 不銹鋼拼接而成。液箱內(nèi)設(shè)計(jì)有液位傳感器,低液位時(shí)配比系統(tǒng)運(yùn)行,高液位時(shí)配比系統(tǒng)自動(dòng)停止。
2.4 乳化液集中輸送系統(tǒng) 該系統(tǒng)由一臺(tái)多級(jí)泵、流量計(jì)、管路等組成,多 級(jí) 泵 型 號(hào) 為 MD85-45×3, 流 量 85m 3 /h, 揚(yáng) 程135m,功率 55 kW,管路為 DN50 鍍鋅鋼管。該系統(tǒng)的作用主要是向各采區(qū)泵站集中輸送配比好的乳化液,然后由采區(qū)泵站輸送至回采工作面。
2.5 遠(yuǎn)程集中控制系統(tǒng) 該系統(tǒng)由顯示屏、檢測(cè)元件、執(zhí)行元件、傳輸線路等組成,具有就地和遠(yuǎn)程控制功能??梢詫?shí)時(shí)顯示系統(tǒng)中的配液濃度、配液量、各個(gè)工作面用液量、設(shè)備運(yùn)行時(shí)間等參數(shù),具有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及上傳功能,并實(shí)現(xiàn)在地面調(diào)度室遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的運(yùn)行。
3 運(yùn)行結(jié)論 該乳化液集中配比供液站已在新陽(yáng)能源井下穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
該系統(tǒng)采用了變頻條件下的自動(dòng)配比,并采用紊流技術(shù),使配比準(zhǔn)確度有了顯著提高,增強(qiáng)了液壓支架的潤(rùn)滑度及防腐性能,減少了設(shè)備的維修費(fèi)用,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命。該系統(tǒng)采用了集中配液,并通過(guò)井下分支機(jī)構(gòu)輸送到各個(gè)工作面,實(shí)現(xiàn)了工作面乳化液的集中供應(yīng)。
4 效益分析 使用該系統(tǒng)可減少液壓支架各部件損壞量及乳化油的用量。 (1)按一個(gè)工作面計(jì)算: ① 減少推移維修 10 個(gè) / 月,費(fèi)用 3.0 萬(wàn)元 / 月; ② 減少閥組維修 7 個(gè) / 月,節(jié)約 1.75 萬(wàn)元 / 月; ③ 減少立柱維修 10 個(gè) / 月,節(jié)約 5.9 萬(wàn)元 / 月; ④ 減少了兩名維修人員,每人每月按 4500 元計(jì)算,節(jié)約人工費(fèi)用 0.9 萬(wàn)元 / 月; ⑤ 節(jié)約乳化油 800 kg/ 月,節(jié)約費(fèi)用 0.51 萬(wàn)元;共計(jì)節(jié)約費(fèi)用 12.06 萬(wàn)元 / 月。 (2)目前該乳化液集中配比站供 2 個(gè)工作面使用,每月可節(jié)約 24.12 萬(wàn)元,每年可節(jié)約 289.44萬(wàn)元。
5 結(jié)束語(yǔ) 該乳化液集中配比供液站投入使用后將極大提高泵站的工作性能,提高效率,減少液壓支架的維修費(fèi)用,上海自動(dòng)化儀表有限公司減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,具有較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,極具推廣價(jià)值。 |